进入冬季以来,随着气温的下降,市场需求减少,球磨机间歇性开启,入磨物料温度较低,冬季供电电压、电流变化较大,如果控制方面进行调整,可能会出现饱和粉磨现象。

  1.生产中水泥磨“饱磨”(满磨)的原因

  “饱磨”是管磨机进、出料量失去平衡,在短时间内,磨内存料量过多所致,当磨音发闷,磨机电机电流表读数下降,卸出的物料很少时,说明是“饱磨”。

  球磨机“饱磨”原因如下:

  (1)喂料量过大或入磨物料粒度变大、变硬、耐磨性变差,喂料量未及时减少。导致磨机工况逐渐恶化,仓内破碎能力明显下降,物料进出不平衡,大量未破碎的熟料夹在隔仓板篦缝中,使一仓物料不能及时排出,仓内存料过多处于饱和研磨状态。

  (2)进入磨内的物料水分过大,通风不良,风不能及时将粉磨过程中产生的水蒸气和细小物料排出磨外,导致物料因湿度过高而粘附在钢球和衬板表面,使钢球的冲击力减弱,缓冲作用增大,降低了粉磨效率; 同时,湿物料还会堵塞隔仓板与卸料篦板之间的间隙,造成卸料困难。物料流速减慢,造成 “糊磨”。

  (3)钢球级配不当,一仓小钢球过多,平均钢球直径过小,或填充率过低,或一仓入磨物料填充率比第二仓低太多,也可能是钢球磨损严重,没有填充球或倒球清料,冲击力不强,导致研磨效果减弱。

  (4)一仓和二仓之间的隔仓板有一到两处破损或穿孔,导致研磨体跑偏,研磨能力大大降低,造成分级紊乱。

  (5)磨机隔仓板或篦缝出料口被碎铁屑、杂物堵塞严重,篦孔变小,磨内通风不畅,造成饱磨。

  (6)冬季由于入磨物料温度低,磨内温度上升缓慢,应适当减少入磨物料量。

  (7)外部因素的影响:外部电源电压过低,导致设备运行参数不符合要求,造成物料在磨内不能正常粉磨。

水泥磨

  2.解决 “满磨 ”问题:

  (1)先大幅度降低给料量约5-10t;(2)同时加大磨内通风量,拉动尾部风门约5-10%,将磨内物料拉出。

  (2)同时加大磨内通风量,拉动尾部风门约 5-10%,将磨内物料拉出,发现提升机内电流增大,说明磨内物料已拉出,当提升机内电流减小或稳定时,观察磨内主电机电流增大情况、 如果电流增大超过饱和电流,说明饱和现象已经消除,此时可逐步小幅度增加喂料量,并将尾部风门调节到正常风量范围 此时可逐步小幅度增加喂料量,并将尾部风门调节到正常风量范围。

  (3)如果减少进料量效果不明显,就要立即采取止料处理,有条件的可在水泥磨内加入三乙二胺下脚料或多加干渣,使磨内少料或无料产生更多的热量。促进水分加速蒸发,被热气流带走; 同时,使钢球、衬板及仓板篦缝中的附着物,在其附着物的热膨胀下开裂,在研磨体的反复冲击下剥落,使磨机在运转中自行刷掉研磨体,使磨机声音恢复正常,然后逐渐加大喂料量,或停料先拉磨尾门5-10%,1-2分钟后关闭磨尾风门开度,使夹在篦缝中的物料颗粒脱落,再逐渐拉开磨尾风门 2 分钟,如此反复,直到看到入库提升机的电流和磨机主电机的电流逐渐上升,表明物料已被拉出磨机,说明饱磨现象已消除。然后逐渐增加喂料量,在消除饱和粉磨2h后产量增加不宜过大,1-2h即可。因为饱磨后,一仓钢球级配被打乱,如果加产幅度变大又会出现饱磨现象。

  (4)如果饱磨止料处理1h后无效,停机,打开磨门检查隔仓板是否损坏,研磨体是否跑仓;隔仓板堵塞是否严重。

  检查有以下几种情况:隔仓板上粘的物料很厚(有的约50mm),钢球被包裹在厚厚的物料层中;隔仓板篦缝堵塞严重;仓内(主要是一仓)90%左右的有效空间被研磨体和物料占据。根据实际情况采取相应的处理方法。

  值得注意的是,当饱磨现象比较严重时尽量不要立即采取停磨措施,一旦停磨可能会导致磨机启动不起来。停磨是最后的手段。

热销产品
在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!